“各岗位准备!”担任现场总指挥的赵德明声音沙哑而紧张。
“加料系统正常!”
“鼓风系统正常!”
“测温点正常!”
“点火!”
煤炭和木柴被投入窑底点燃,鼓风机开始轰鸣,向窑内送入强劲的空气。烟囱冒出了浓烟,逐渐转为青烟。窑体温度开始缓慢上升。
最初的十几个小时似乎顺利。但当第一批烧成的熟料从窑底卸出时,人们的心却凉了半截——料块颜色深暗不均,核心部分许多呈黑色、质地疏松,像是没有烧透的“夹生饭”,这就是致命的“黑心料”!这意味着煅烧温度不够或时间不足,或者生料混合不均。
第一次试生产,失败了。
现场一片沉寂,只有窑体散发的余热炙烤着人们沮丧的脸。赵德明抓起一块黑心料,用力捏碎,痛苦地蹲在地上。陈明远赶紧取样,准备回去分析。
“都愣着干什么?”王团长的大嗓门打破了沉默,“失败怕什么?咱们独立一团,哪件事是一次就成的?找原因!改进!宋工,你看问题出在哪儿?”
宋书羽捡起一块熟料仔细观察,又看了看窑温和鼓风记录。“问题可能有多方面:一是鼓风量和压力可能不足,导致窑中心缺氧,温度上不去;二是生料粉磨细度不够,影响煅烧反应速度和均匀性;三是加料和卸料的节奏控制可能有问题,导致物料在窑内停留时间不合适。”他冷静地分析道,“找到原因,就好办。改进鼓风机,优化粉磨工艺,制定更精细的操作规程。同志们,水泥是‘磨’出来的,更是‘试’出来的!咱们接着干!”
希望不灭
第一次试烧的挫折,没有击垮人们的信心,反而激起了更强的斗志。问题被逐一拆解,分头攻克:杨新民和李卫东琢磨着如何串联鼓风机提高风压;王振虎带人改进球磨机的衬板和钢球;赵德明和陈明远反复试验不同粒度和配比的生料……
水泥厂的建设,在挫折中继续前行。所有人都知道,只有迈过这道坎,独立一团的“初级工业体系”大厦,才能拥有自己浇筑的坚固基石。那未能成功的第一次点火,不是终点,而是真正驯服“水泥”这只工业巨兽的漫长征程中,一个深刻而必要的注脚。戈壁滩上,围绕着一座沉默的立窑,一场关乎建材命脉的攻坚,仍在持续。